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作者:紅星機器 發(fā)布時間:2021-11-23 16:00:00
隨著行業(yè)生產規(guī)模大型化發(fā)展趨勢,很多選礦廠生產規(guī)模都急需擴張,本文主要是紅星對某一選礦廠磨礦工藝與浮選工藝進行改進,經一年多生產實踐,生產工藝穩(wěn)定,基本實現達產達標。

1、球磨工藝改進
球磨機在生產應用過程中進行了一系列改造,主要包括:
(1)不斷探索調整球磨機格子板孔徑,由初設計使用25mm,逐步用35、40、50mm反復對比論證,定型使用50mm的格子板,塊數由4塊、8塊、定型外圈全安裝50mm格子板,目前頑石返回量由初的5%提高到15%,大發(fā)揮球磨機的效率,穩(wěn)定提高處理量;
(2)調整球磨機鋼球充填率和球徑,設計的球磨機鋼球充填率為12%,經過生產運行實踐,將充填率降為9%;球磨機補加球球徑由125mm調整為100mm。經過一系列改進后,球磨機和頑石破碎機三段破碎設備負載保持相對平衡,球磨機運轉率在91%以上,原礦處理量為6700t/d。球磨機筒體襯板使用周期由2個月延長到6個月左右。
2、球磨機的使用
球磨機應用技術可以大幅度減輕磨礦產品的過粉碎程度,且有顯著的擦洗作用,產品粒度組成合理,與常規(guī)再磨比-45μm含量增加11%,電耗節(jié)約40%左右(與普通再磨機比),鋼球單耗降低0.10kg/t,每年可節(jié)約運行成本近200萬。

1、浮選流程改造
浮選流程投產后,回收率和精礦品位均和設計值差距較大,主要體現在一是銅硫分離尾礦品位較高,達到0.5%以上,遠超設計值0.18%;二是銅精礦品位較低,只有10%左右(設計為21%)。通過流程改造和浮選柱、浮選機工藝參數摸索調試,目前基本達到設計指標。其中流程改造包括以下幾方面:
(1)將石灰添加點由浮選前攪拌桶移到球磨機泵池,延長石灰作用時間,穩(wěn)定浮選作業(yè)的同時,降低礦漿酸性,保護球磨襯板;
(2)針對新選廠投產初期溢槽頻繁的情況,通過現場調查和調試,改造了消泡水管路,避免了溢槽,提升了經濟技術指標;
(3)浮選柱尾礦引入再磨,使浮選柱尾礦與混選粗精礦混合后,可中和降低堿性,改善脫藥效果,通過不斷循環(huán)的磨礦,使有用礦物單體充分解離。
2、低堿度銅硫分離
銅硫分離的難點在于既要滿足對黃鐵礦的抑制,又不能使礦漿pH過高,以適應伴生元素的回收,該工藝的關鍵是利用銅硫之間可浮性微少差異在低電位方式實現。

在生產實踐過程中,銅硫分離石灰單耗大幅度降低,由老選廠4.5kg/t下降到新選廠的2.5kg/t,銅硫分離pH由11降到9左右,主要原因是再磨細度提升后,銅硫單體充分解離,有效粒級含量大幅度提高。低堿度分離工藝既提高了銅硫分離中伴生金銀的回收,又使后續(xù)選高硫作業(yè)得以高能進行。
目前伴生金回收率穩(wěn)定在45.5%左右,較去年提高近3.5%。由于石灰用量大幅度降低,選高硫稀用量大幅度減少,由120t/d降低到75t/d。
(1)球磨機功率變化大,變頻調速的作用未能充分發(fā)揮;
(2)頑石量和破碎設備的合理運轉率需要進一步探索;
(3)高能濃密機使用效果有待改善,目前選硫前高能濃密機底流濃度偏低,而濃度對選硫指標、浮選時間和用量有決定性影響。
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