1. 煤礦破碎設備移裝改造措施

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    作者:紅星機器 發(fā)布時間:2021-11-23 16:00:00

    某煤礦輸煤系統(tǒng)中,破碎設備原設計安裝在主井尾部,正是這一設計的不合理性,導致輸送皮帶受到了嚴重的影響,時刻面臨著變薄、撕裂的的威脅。綜合考慮,該礦廠為保護輸送皮帶,對破碎機進行了整機移裝的改造,效果非常理想。

    破碎現場圖

    一、破碎機安裝在主井尾部存在的問題

    1、盤區(qū)卸載滾筒與主井尾部皮帶高差為7m,距離高,物料自由落體沖量較大,煤流落入破碎機后破碎齒內旋又加快了煤流的垂直跌落速度,因破碎機與皮帶間空間狹小,沒有安裝緩沖裝置的空間,以致煤流對主井皮帶形成連續(xù)性的巨大沖量,使皮帶砸傷、磨損嚴重,皮帶大部分區(qū)域可見鋼絲繩、縱撕網,對皮帶的使用壽命造成極大影響。

    2、因破碎機與主井皮帶高差僅為700mm,破碎機如遇長條形物料或大塊矸石卡堵后停轉,主井皮帶卻繼續(xù)運行,卡堵的物料極易與主井皮帶接觸造成皮帶劃傷或縱撕。因皮帶整體磨損變薄,皮帶韌性下降,以致一遇破碎機卡堵即造成皮帶縱撕事故,嚴重制約安全生產。

    二、改造方案

    將主井尾部破碎機移裝到盤區(qū)頭部,原破碎機位置焊接落煤筒倉。該方案相當于將目前主井尾部設備的垂直位置關系對調,改造后主煤流走向為盤區(qū)卸載滾筒——破碎機——落煤筒倉——主井皮帶。在保證破碎機井下破碎目的的同時,擴大了破碎機與主井皮帶的空間,并焊接筒倉加以緩沖,緩解了煤流沖量對主井皮帶的傷害,也可避免因破碎機卡堵造成的主井皮帶縱撕事故。

    破碎現場

    三、現場施工存在的問題及解決方案

    1、現場施工存在的問題

    (1)盤區(qū)機頭巷道底板與主井尾部巷道頂板總厚度2.5m,破碎機總重量80t,地面承重能力不足。

    (2)盤區(qū)頭部巷道沒有破碎機軌道,設備進出極為不便。

    (3)盤區(qū)皮帶頭與主井皮帶尾未在一條垂線上,破碎機安裝后,如不進行改造,煤流難以落在主井皮帶線上,極易造成皮帶跑偏、灑煤、溢煤。

    (4)作業(yè)地點在井下,施工空間狹小,不便作業(yè)。

    破碎現場

    2、解決措施

    (1)增加破碎機安裝位置的基礎強度,在主井尾部對應破碎機安裝位置下方施打兩堵基礎墻?;A墻采用錨桿架設、整體澆筑的形式增加支撐強度,墻上各架設1根900mm工字鋼梁,破碎機安裝于工字鋼梁上。

    (2)盤區(qū)機頭部起底到大巷標高,后以3°緩坡重新鋪底,硬化地面,提高巷道承重能力。鋪底同時,自盤區(qū)皮帶巷頭部巷口到破碎機安裝位置預埋破碎機軌道,方便設備進出。

    (3)設計異型落煤筒倉,保證煤流落于主井尾部皮帶線上。

    四、改造后使用情況

    1、改造后,煤流被破碎機下部筒倉有效緩沖,極大降低了對主井皮帶的沖量,對主井9850m皮帶起到了良好的保護作用。與改造前相比,日均對皮帶砸損的修補量由62處降低到33處,減少幅度達50%。

    2、改造后,破碎機與主井皮帶間距離由700mm增加到3670mm,避免了因破碎機卡堵產生的主井皮帶縱撕隱患。

    破碎現場

    3、主井皮帶工作面磨損量顯著減少。通過跟蹤檢測,運行半年的時間內,新更換皮帶工作面厚度保持在8mm左右,沒有發(fā)生皮帶變薄現象,保守估計,皮帶整體使用壽命可由原來的3a增加到5a。

    由上述改造使用情況可知,破碎機整機移裝的改造之后對輸送皮帶造成的影響不復存在,這正中該礦廠的改造初衷。同時事故的減少提高了整體破碎生產線的生產能力,進而提高了其后的經濟收益??梢?,該礦廠對破碎設備的移裝改造是可行有效的,具有借鑒作用。

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